为了解决入磨原矿贫化问题,提高系统生产铁精矿粉的能力,在充分论证和试验的基础上,对现生产工艺中的局部环节进行了改造,即在细碎产品进入球磨机前增加一段湿式中磁粗选作业。
湿式粗粒
磁选设备也可称为粗粒永磁筒式
新京葡萄·入口,该新京葡萄·入口设计处理能力为25-45t/h,表面磁场强度为220kA/m。该新京葡萄·入口为顺流型槽体,可如物料粒度粗(10-0mm),矿浆液面高度恒定,设备结构简单,选别指标稳定、可靠。
该新京葡萄·入口与普通永磁筒式新京葡萄·入口一样,也到到选别浓度、磁偏角、选别间隙、排矿间隙、新京葡萄·入口表面场强等因素的影响。选别浓度过高,精矿品位下降,抛尾不充分,选别浓度过低,细粒磁性矿物在强大水流的作用下流失较严重,影响资源的利用率;选别间隙过大,会造成铁矿物流失,选别间隙过小,影响新京葡萄·入口的通过能力;选别液面过低,新京葡萄·入口有效选别区域减小,部分矿石未经选别而直接进入尾矿,造成金属流失(应使溢流口略有溢流)。
球磨机入磨矿石改为湿式粗磁精后,入磨物料的含水量高达23%左右,比细碎产品高出约20个百分点,因而不控制球磨机给水量将导致一段磨矿浓度显著下降,影响一段磨矿效果。为了稳定一段磨矿浓度,确保一段磨矿产品细度,现场采用控制返砂冲洗水的方式尽量确保磨矿浓度。
经过湿式粗磁选,如墨矿石铁品位由原来的54.05%提高到59.84%,废石的抛出量达11.80%,使磨选精矿产率由改造前的75.68%提高至85.76%,提高了10.08个百分点,按原来每年生产25万t精矿粉计算,改造后年新增铁精粉2.25万t,减少细粒尾矿2.95万t,有效地降低了铁精粉的生产成本。
湿式粗粒尾矿用2mm筛子筛分,可年产出9183t粗砂作为商品直接销售,可减少该部分尾矿的处置费用。取得了经济效益和社会效益双提高的效果。